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挤出机温度不准怎么办?

来源:青岛中邦凌 | 发布日期:2024-04-12

今天和大家分享一个工厂维修实例!

故障现象:塑料挤出机保温两个小时后,挤不出料!按照以往的经验和惯例,保温两个小时后启动主机即可出料生产!

我先查看各区温度,都正常!温度没有问题,怎么会挤不出料呢?我走到挤出机后面,看到口模的料并没有融化,而且很硬

口模都堵了怎么可能出料,开机人员太大意了,没注意观察!我到配电箱去查看控制这一区的,温控表的温度。

这块温控表,就是控制那区的温度!温控表的实测温度已经到达了我们的设定温度!我们设定170度,实测也是170度!那么温度没有问题,可是堵着的塑料为什么不融化呢?按照上面温控表的设定170度,那么我们只需要保温2个小时,出料口口模堵着的那些硬料即可融化!挤出机即可顺利挤料出来!刚开始以为是温控表的温度传感器位置没放对,测到了加热圈的温度!然后我去看了一下,热电偶放置的位置正确,长度也没有问题!

此时我怀疑是不是温控表出问题了?我拿了块新的温控表换上,结果还是这样,出料口硬料一直不化!看来也不是温控表的问题!我找了个红外线测温仪,去测测出料口那区的温度!

测得温度为124度,而我们温控表却测得是170度!看来温控表测得的是假温度!那么我只能怀疑是温度传感器热电偶这块的问题了!我去查看温控表的铭牌。

温控表的分度号是K型!而我看到我们此时连接在温控表上的热电偶的分度号,确是E型
这样是不允许的,热电偶的分度号须要和温控表的分度号一样!这样温控表才能探测出,被测物体准确的温度!我立马将原来的热电偶,拆下来!换上与温控表分度号相同的K分度的热电偶。

连接好热电偶后,温控表这次准确的测出了,此时出料口口模的温度!

其实出料口口模温度根本没有170度,只有122度,所以出料口升温升了两个小时,堵的硬料依然没有融化!换上新的热电偶后,保温两小时,挤出机正常生产,有料挤出!故障得到排除!
造成此次故障的主要原因是,热电偶分度号与温控表分度号不匹配!导致温控表测得值比实际温度值偏高!大家在更换热电偶时一定要注意与温控表的分度号相同,不要弄错!


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